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用双捻机生产普通钢丝绳探析

2023-08-17 来源:小奈知识网
第36卷 第2期 金属 制 品 2010年4月 Vo1.36 No.2 Metal Products April 2010 doi:10.3969/j.issn.11303—4226.2010.02.003 用双捻机生产普通钢丝绳探析 黄忠渠 (贵州钢绳(集团)有限责任公司,贵州遵义563000) 摘要介绍双捻机的捻制原理、捻制特点以及实现双捻的机械运动过程。针对双捻机用于普通结构钢丝绳生产 时产生的“起泡”问题,以内收线式双捻机生产6 X19+NF—l2.5钢丝绳的内层股为例进行分析,生产过程中,由于 在第1,2捻合处形成捻距差,使得钢丝绳股产生“起泡”。提出解决“起泡”现象的措施,指出靠加大捻距或增加中 心钢丝放线张力的方法不能彻底解决此问题,通过在第1捻合处前增加过捻器的方法,可以有效地解决双捻机在 生产钢丝绳股时“起泡”质量缺陷。过捻器的转速一般为主机转速的1.7~2.0倍。 关键词双捻机;钢丝绳;捻距;中心钢丝;绳股起泡;过捻器 中图分类号TG356.4 5 Production exploration and analysis using double twister to produce common wire rope HUANG Zhong—qu (Guizhou Wire Rope Group Co.,Ltd.,Zunyi 563000,China) Abstract To introduce the twisting principle and characteristics of double twister and machine running course to realize double twisting,Aiming at the problem of appearing“sparging’’when double twister is used to produce common structure wire rope.taking inner take—up double twister to produce inner layer strands of 6×19+NF—l2.5 wire rope as example to analyze,due to lay pitch difference forming at the first and second pigtail splice position,the strand of wire rope forms “sparging”in production.The measures to resolve“sparging”phenomenon are put forth.It is pointed out that the problem sail not be resolved completely relying on the method of magnifying lay pitch or increasing payoff tension of center steel wire,the“sparging”quality defect forming as double twister used for producing of wire rope strand can be resolved effec— tively by adding over—lay apparatus before the first pigtail splice position.The rotating speed of over—lay apparatus is general 1.7 to 2.0 times rotating speed of main machine. Keywords double twister;wire rope;lay pitch;ceuter steel wire;rope strand sparging;OVel 一lay apparatus 双捻机适用于高强度、小规格、简单结构钢丝绳 是一束平行排列的线,如图1b挥动,则每转1周绳 的捻制(如钢帘线),具有优质、高速、低噪音等优 点,但用于普通结构规格钢丝绳生产时常会发生 “起泡”现象,严重影响钢丝绳的捻制质量 。笔 者对此问题进行分析,以期找出解决问题的办法。 1双捻机的捻制原理 双捻机捻制原理如玩跳绳游戏,两边挥动绳子 使绳同向转动(图1a),此时绳子没有扭动,左半段 的扭紧与右半段的放松传播到中点相互抵消,绳子 主Ⅱ紧 的捻距没有变化。如果其中1人站在绳的挥动圈内 b)圈中转动 挥动绳子(图1b),此时,绳子每转1周,绳的捻节就 图l 双捻机的捻制原理示意图 增加2个,即绳的两端各自反向转1周。如果用的 Fig.1 Lay principle schematic of double twister 第2期 ・12・ 金 属 制 品 第36卷 第2捻合处股捻距的缩小,旋转体每旋转1周,中心 钢丝就会长出一小段,产生周期性的“起泡”现象。 3解决“起泡”问题的措施及可行性分析 3.1 解决“起泡”问题的措施 处股的捻距相等,此时,股中心钢丝的长度就被限制 成最终捻距时所需的长度,即在集线嘴后就已经限 制了中心钢丝的长度与第2捻合处的长度相等,保 证了第2捻后中心钢丝不会由于长度变化而被周期 性的挤出股表面而形成“起泡”H 。 解决“起泡”问题的措施一般有2个。一是靠 加大捻距,从而减小捻角o/,控制中心钢丝的伸长量 在过捻器和第1捻合处之间,由于股的捻距增 大至2 t,捻角减小,股会有小量的伸长,然而中心钢 丝的长度已经被限制住了,股中股外层丝呈松弛状 态,有“起壳”、“起灯笼”的现象存在,此时,中心钢 丝会受到拉伸力的作用产生拉伸变形,这种现象并 不会影响股在第2捻合处的成形及产品质量。中心 钢丝被拉伸的程度取决于过捻器转速与主机转速的 比值,比值过大,中心钢丝会很容易被拉断;比值过 小,将不能很好地消除“起泡”现象。实际生产中要 根据产品结构规格,结合股的捻距来选择,一般选过 捻器的转速为主机转速的1.7~2.0倍 4结语 来解决“起泡”现象,这种方法治标不治本,只能改 善“起泡”现象。二是靠加大放线张力,尤其是中心 钢丝的放线张力来解决“起泡”的问题,其主要思路 是增加中心钢丝的放线张力,使中心钢丝在进入第 1捻合点时产生弹性伸长,当进入第2捻合点时,由 于股的捻距减小,中心钢丝的弹性伸长恢复至初始 状态,可改善“起泡”现象。这种方法对中心钢丝的 质量要求较高,否则中心钢丝易被拉断。 为了控制中心丝在第2捻时的长度,从根本上 解决“起泡”问题,笔者采用在第1捻前增加过捻器 。 的方法来解决“起泡”问题。 3.2可行性分析 双捻机在生产过程中,旋转体(飞轮)每旋转1 图4为过捻器原理图,股从右端经过线轮穿人 过捻器绕“8”字后从左端引出,在过捻器旋转的同 周,被捻件(股)就会形成两个捻距,在第2捻合处, 由于这两个捻距的捻距差使得钢丝绳在此处形成 时,主机上的牵引轮使股向前运动。 “起泡”现象,影响股的捻制质量。通过在第1捻合 处前增加过捻器的方法,可以有效地解决双捻机生 产普通钢丝绳股时“起泡”的质量问题。 参考文献 [1]周良_钢帘线结构的变化和双捻机的选择[J].金属制 图4过捻器原理图 品,1987,13(1):2—9. Fig.4 Principle of over—lay apparatus [2] 沈建军.关于DTA型双捻机间接捻绳法的探讨[J]. 金属制品,1987,13(6):39—40. 图4中,绳股在 段先使股顺着捻距方向(S 捻)加捻,然后在 段使股松捻,即在 段的捻向 [3] 周虎,李进,撒继铭.双捻机控制系统的改造[J].金属 制品,2008,34(3):34—36. 与原捻向相同,在 段的捻向与原捻向相反,使其 恢复到原来的捻距,所以,过捻器在工作时并不影响 股的捻距及捻向。 [4]邱煌明.钢丝绳生产工艺[M].湘潭:湘潭钢铁公司职 工大学,1992. [5] 沈建军.对双捻机捻制钢绳时几个质量问题的探讨 [J].金属制品,1988,14(2):56—57. [6] 韩铁继.对双捻机捻制过程的分析[J].金属制品, 1996,22(增刊):34—39. 在第1捻合点前,集线嘴后增加过捻器,使其转 向与主机转向相同,转速为主机的2倍。当主机每 旋转1周,在集线嘴后就直接产生了所需捻距t,经 过过捻器后,把股的捻距还原成捻制前的无穷大 (即各根钢丝互相平行)。由于过捻器的转向与主 [7] 张琴娣,唐福如.双捻机的捻制原理及工艺探索[J]. 金属制品,1989,15(增刊):45—50. [8] 周德涌.钢丝与钢绳机械[M].湘潭:湘潭钢铁公司职 工大学,1992. 机相同,又是与主机同步旋转,且主机的转速为过捻 器的一半 ,此时在第l捻合处就会形成捻距为2 t 的股,进入第2捻合处后,股被加捻1次,股的捻距 缩小到所需的捻距t,完成捻制过程。 [9] 王庸禄.双捻机的特征及使用[J].金属制品,1986,12 (5):19—24. (收稿日期:2010—02一O1) 作者简介 股在集线嘴至第2捻合处后,其捻距变化为£一 2£一 ,在集线嘴处的捻距为所需捻距t,与第2捻合 黄忠渠1958年生,高级工程师,贵州钢绳(集团)有限责任 公司董事长。 

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