水泵机封的改造
2021-06-27
来源:小奈知识网
慕 0。 一一一一一… 一。一一 . 。。 文章编号:1671一-071 1(2013)1 1-0058—02 与 水泵机封的改造 张云/『 (云南天安化工有限公司磷酸厂,云南摘安宁650309J1 要:对我厂循环水泵在使用填料密封时出现的问题进行分析,提出机械密封改造措施,并对改造后 循环水泵的使用情况进行了评述。 关键词:循环水泵;机械密封;应用 中图分类号:U464.138+.1 文献标识码:B 一、填料式循环水泵的使用情况及存在问题 改造初期情况有所好转,但运行一段时间后再次出现 频繁泄漏,拧紧压盖螺栓、更换填料均不能解决问题。 为彻底解决循环水泵存在的问题,我们提出将其改为 机械密封型式。 二、循环水泵的机械密封改造 1.机械密封的选型 1.概述 天安化工磷酸厂一期3O万t/'-年湿法磷酸装置4台循环水 泵采用的是单级双吸水平中开蜗壳式离心泵,于2005年2月 投入使用。4台泵原设计均采用填料密封。良好的填料密 封,是“迷宫效应”和“轴承效应”的综合作用。因轴套 随轴运转,会与填料持续摩擦而产生大量的热量,故需外 接冷却水注入水封环内让填料冷却,冷却水压力还可以帮 助填料起到更好的密封效果,从而让循环水泵正常运行。 2.使用情况及存在问题 双端机封有两对摩擦副,结构复杂,需外供封液系统。 而单端面机封只有一对摩擦副,结构简单,安装及维护方 便,故选用单端面机封。选用内装式机械密封,便于改造 且密封性好。弹簧选取多弹簧式,使用于高速运转。 为了确保密封效果,需计算机械密封载荷系数 K=(d22一db2)/(d d,2) 循环水泵介质参数见表1。 表1 pH值 P20 % 固含量J(mg/L) F/(mg/L) 密度/(g,cⅡ 1.59 0.71 219.9 4 812 1.O15 温度/℃ 37 式中:d ——密封环带的内径,测量值为IlOmm; 一密封环带的外径,测量值为145mm; 密封的平衡直径,测量值为125mm。 4台循环水泵原设计的冷却方式为:在泵壳顶部开孔将 d厂泵内介质引出,再分别注入两端填料函之中用做填料冷却 水。 上式K=0.61<1。K<1的机械密封为平衡型密封,内装 式密封轴上的台阶使密封端面沿径向内移时并不减少密封 面的宽度。密封的开启力不变,但由于动环有较大的面积 暴露在液体中,因此,闭合力被平衡了相当一部分,保证 了密封效果。 水泵投入使用初期,水质及工况较好,这种冷却方式 也没出现太大问题,但随着水质恶化(见表1),介质含酸量 增大,杂质增多,而且其本身温度已经较高,导致填料频 繁损坏泄漏,外泄漏较大腐蚀轴承及轴承座,轴套磨损严 重。检修工作量及备件消耗量均加大,而且泄漏带来的环 境污染相当严重。为解决此问题,磷酸厂于2007年7月进行 从上可知,选取的机械密封为单端内装旋转多弹簧式 平衡型机械密封。 三、改造过程 了冷却水系统改造:增加了密封水加压泵,单独配管至每 台循环水泵的填料函,并且引入了清洁工艺用水做填料的 冷却。 经与多家机械密封制造厂商进行探讨后,最终选定 “艾志工业技术集团”生产的“AIGI专利集装式机封”,该 机械密封结构型式如图1。 58 中国设备工程l 201 3 ̄11月 润滑与密封 ——0 攮 掺獭 密封端面平均线速度; 卜—许用值<14.5。 5.改造实施 我厂4台循环水泵,运行方式为3开1备。于2012年9月 先对备用泵CJ01001A实施改造。将原来的填料取出,取消 密封压盖,将机械密封直接安装在原填料函上即可。完成 改造后,连续运行了4个月,未发生泄漏。后对另3台循环 水泵实施改造,并于2013年3月全部改造完毕。 四、效益分析 机械密封改造前后循环水泵的运行参数见表3f以 图1 1.AIGI专利集装式机封的特点 (1)集装式结构,使安装简单、可靠。 (2)平衡式结构在压力骤变时会减轻密封介质压力对密 封端的影响。 (3)非热镶式的动、静环结构,杜绝了在温度变化大以 及有振动等特殊情况下,环面发生脱落或损伤的现。 (4)定位装置可避免人为安装产生的误差,保证机械密 封精确的端面比压与可靠性,有效保证机械密封的长周期 运行。 (5)多个小弹簧结构,且不与介质接触。 (6)专利的定位以及合理的端面比压,确保了密封的寿 命与低排放要求。 2.性能参数 最高温度可达200 ̄C;密封圆周线速度25m/s;最高压力 可达0.4MPa。 3.材质选择 由表1可知,泵介质含酸量较高,且带有其它固体颗粒 杂质,因此对机械密封的材质选取(表2)。 表2 金属部件 动环 静环 0型圈 弹簧 304SS CB SC VITON H.C 4.可行-陛验证 (1)端面比压 。 经计算Po=Fo/A=0.42MPa 式中: 一密封净闭合力; 4——密封环面积。 在允许范围0.3~0.6内,可行。 f2) 值。 PcV=0.42×25=10.5<[Pcl,j,可行。 式中:鼻一端面比压; CJ01001A为例1。 表3 流量/ 扬程,m 转速/ 功率/ 轴功率 电压 电流,A fJn ) (r/arin) kW ,kW /1(V 铭牌 2 700 82 1 450 800 607 6 90_3 参数 填料 泵参 2 1OO 82 1 450 800 595 6 83 数 机封 泵参 2400 82 1 450 800 604 6 76.9 数 1.改造效果 机封改造后,实现了零泄漏。而且,泵的运行效率得 到大幅提升,由改造前的80.4%提升至90.5%。 2.经济效益 f1)通过电流对比可知,以l台泵每年运行330天计算,1 年所降能耗为电机功率462 528kW,电能下降约7.3%,以每 度电0.8元计算,1年节约成本可达3.7万元。 (2)2012年5月至9月期间,泵检修8次,平均每台备件费 用为4.1万元。2012年9月完成机封改造后运行至2013年3月, 除了日常性维护检查,未进行备件更换。平均每台机封改造 费用为3.9万元,5个月时间即回收投资成本,并且产生效益 2000元。 参考文献: [1]云南省化工高级技工学校.磷酸生产工艺[M].2009. [2]陈伟.机泵选用[M].北京:化学工业出版社,2008. [3】魏龙,冯秀.化工密封实用技术[M].北京:化学工业出版社, 2010 收稿日期:2013—07—31 [编辑:崔璐婷] 2o13年11月I中国设备工程 59