文章编号:1002-6673(2010)03-166-02
Development&InnovationofMachinery&ElectricalProducts
机电产品开发与创新
Vol.23,No.3
May.,2010
基于高压变频器技术的矿井通风机节能改造
梁南丁,李燚琳
(平顶山工业职业技术学院,河南平顶山467001)
摘要:煤矿企业既是产能大户又是耗能大户,节能降耗已成为煤矿企业增收节支的重要指标,许多煤矿企
业都非常重视高耗能用电设备的节能改造工作。通风设备是煤矿的主要耗能设备之一,本文以平煤八矿主通风机节能改造为例,对矿井通风机实施变频改造的必要性,变频改造系统的设计,改造后的经济效益进行了分析。论证了高压变频器的应用于煤矿主扇风机的系统改造,必将取得良好的运行效果和经济效益。
关键词:变频技术;通风机;调速系统;节能中图分类号:TD63
文献标识码:A
doi:10.3969/j.issn.1002-6673.2010.03.066
BasedonHigh-voltagetotheFrequencyChangerofTechnology,Energy-savingMineVentilator
LIANGNan-Ding,LIYi-Lin
(HenanPingdingsanIndustrialandVocationalCollegeofTechnology,PingdingsanHenan467001,China)
Abstract:Coalproductionisbigbusiness,butalsoenergy-hungry,Energy-savinghasbecomeamajorcoalenterprisesincreaserevenueandreduceexpendituretargets,manycoalenterprisesattachgreatimportancetohighenergy-consumingelectricalequipment,energy-savingwork.Coalmineventilationequipmentisoneofthemajorenergy-consumingequipment,Inthispaper,energy-savingfanPingdingshaneightminers,forexample,theimplementationoffrequencyconverteronminefannecessity,frequencytransformationofsystemdesign,trans-formedtheeconomicbenefitsanalyzed.Demonstratedthehigh-voltagefrequencyconvertersusedincoalminemainfansystemreformisboundtoachievegoodoperatingresultsandeconomicbenefits.
Keywords:tochangethefrequencyoftechnology;ventilator;speedcontrolsystem;saveenergy
0引言
平煤八矿于1984年建成投产,年产量300万吨,是平煤集团的主力生产矿井之一。然而,随着开采年限的延长和产量的提高,该矿面临着采面接替、生产条件日益恶劣等问题。1991年八矿被列为瓦斯突出矿井。因此,通风问题是关系到安全生产的重要工作。
题是:①调节精度低、线性度差、实时性差;②采用风门调节,造成管路压力增加,造成大量电能浪费;③直接起动时,造成电网波动严重和机械冲击大,影响着系统的运行可靠性和寿命;④通风机的电机转速无法自动调节,长期以额定转速运转,对轴承等部分造成较大磨损;⑤档板采用人工调节,实时性差,需停机进行,操作麻烦,费时费力。
1改造前系统存在的主要问题
矿井主通风机担负着该矿井下主通风任务,是至关重要的大型安全生产设备,需要长期、连续、可靠、安全的运行。改造前风机采用的调节风量方式为调节风门开度方式,系统在正常运转情况下风门开度仅为60%左右,其风量约为额定的60%~70%。系统存在的主要问
收稿日期:2010-03-02
作者简介:梁南丁(1953-),男,安徽肥东人,教授。现主要从事电气控制工程方面的研究。
2改造方案及要求
鉴于上述问题的存在,对现有风机进行变频技术改造,采用大功率变频器实现主通风机同步电机无级调速技术方案。由于同步电机与异步电机的不同,同步电机进行变频调速改造时对高压变频装置的要求也有些差别,具体要求如下:①能够解决同步电机启动整步问题;②能够解决同步电机调速过程中输出电压和励磁电流的协调控制;③变频装置输出电压、电流谐波应尽可能小。
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·测试与控制·
3高压变频调速装置设计
(1)高压变频器系统原理及参数。该高压变频器将采用性能优良、技术成熟、安全可靠的无谐波功率单元串联多电平技术。由电网送来的三相6000V交流电经过隔离移相变压器变为15组690V分别供给15个功率单元,每相上的5个功率单元输出的单相SPWM波相叠加后,采用Y形连接,将形成线电压为6000V的高质量的正弦波输出供给高压同步电动机驱动风机。
主控柜和功率柜之间采用光纤隔离技术,防止了电磁干扰,做到了高压与低压的完全隔离,具有极高的安全性。功率单元采用交—直—交变频技术,单相输出,
(3)变频系统组成及各部件功能。整个系统由1台高压变频柜、
图1风机变频方案示意图
1台控制柜、1台变压器
Fig.1Ventilatorchangesinthefrequency
programhintfigure
柜、1台进线柜、1台电机及1台送风机组成,图1为风机变频方案一次图。图中共有2个高压隔离开关,当
QS1、QS2闭合,电机运行在变频状态。
4通风机变频改造后的经济效益
通风机变频控制节能分析:风机属于平方转矩负载,风机的风量Q与转速n成正比,而风机的功率P与转速n的立方成正比。风机风量Q=K1n,风机风压P=··K2n2,风机功率P=K2n3。根据现系统的状况,风门开度55%,考虑风门大小会有变动,计算分析取值风门开度60%,改造前实际运行电流为146A,改造后为92A。风机为连续工作制,年工作时间计24小时×365(天)=
IGBT元件采用先进高效的热管散热技术,大大提高了
的工作可靠性。现场设备铭牌如下。高压变频器铭牌:额定容量:2000KVA;主变压器类型:干式移相变压器,容量:2200KVA,变比:6KV/15·690V,输入电压:6000V+
15%~30%;高压电网频率:45~55Hz,输出电压:0~6000V,
输出频率:0~50Hz;调速范围:0~500r/min;输出电压谐波含量:<4%;功率因数:96%;过载能力:120%(5分钟);效率:96%;控制柜与功率单元的传输:光纤传输;冷却方式:超导热管强制,冷却工作环境温度-20°C~+45°C;
电机铭牌:额定电压6KV,额定功率1600KW,额定电流150A,额定转速500r/m,功率因数95%,励磁电流180A,励磁电压80V。
(2)主通风机高压变频改造系统设计。针对通风机目前的情况,现采用高压变频器一台,一拖一的工作方式,对主通风机同步电机实现无级调速控制方案。风机电机由高压变频器控制,原风门调节开度开到最大,风量的调整通过控制电机转速来实现,达到风量的实时精确调节。
采用高压变频无级调速技术方案后,风机电动机的转速可方便地从目前的额定转速向下调节,得到生产所需要的风量;电机不用一直工作在额定转速,大大降低了系统机械的磨损,延长了设备的使用寿命;通过与控制中心通讯连接,可实现风机的自动调节;通过变频控制在风量满足条件下,可取得可观的节能效果。电机实现真正软起动,起动电流控制在额定以下。
8760小时,上网电价按0.50元/度计算:改造前:每年
耗电量为:W=U·I·h=1.732×6KV×146A×8760(小时)=
1329万度,年电费为:1329万度×0.50元/度=664.5万元。
变频改造后:风机与电机轴直连,传动效率100%:每年耗电量为:W=U·I·h=1.732×6kV×92A×8760小时=837.5万度,年电费为:837.5万度×0.50=418.75万元。
变频改造后,风机的年节电:664.5万元-418.75万元=245.75万元。
同时,通风机变频改造后,还可实现节油、节水、节省维修费用等。变频改造的设备投入大约在二年左右可全部收回。
5结论
实践证明高压变频器的应用不仅节省了能源,且改善了工艺,起动平稳,可对电机及风机起到保护作用,提高生产效率,保障生产安全。取得良好的运行效果和经济效益。
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2008年1月
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