动力公司发电机组并网运行应急预案
编 制:
审 核:
审 定:
批 准:
动 力 公 司
二O一三年九月二十三日
1.组织机构及职责
1.1组织机构
总 指 挥:叶运城
副总指挥:卢宏波、高固平、颜志平、
现场指挥:曹正智、蒙晓伟、余志军、杨建兵
参加人员:各车间主任、工程师、技术员、运行人员、安检人员。
1.2 职责
(1)负责组织制定《动力公司发电机组并网运行应急预案》(简称《应急预案》),并定期进行审核。当系统接线发生变化时及时对《应急预案》进行修订。总结历次事故处理及事故演习的经验教训,对《应急预案》不断补充完善,使其可操作性更强。修订后的《应急预案》仍需上报批准。
(2)因电网故障供电系统受到威胁时,根据事故状况立即按本预案规定的程序,值班人员进行应急事故处理,把发生供电事故的可能性降到最低限,迅速恢复全站安全稳定运行。
(3)值班人员负责向公司级集团公司调度报告事故情况和事故处理进展情况。
(4)在系统受到威胁时,运行值班人员应按照保人身、保电网、保设备的原则,保障运
行设备不掉闸,保障掉闸设施安全停运,避免出现重大设备损坏事故,尽快将供电系统恢复正常。
(5)在事故处理期间,运行值班人员要严格执行调度纪律,联络渠道要明确畅通,联络用语要规范,认真做好有关情况的记录工作。
(6)对事故发生的现象、设备损坏情况和事故处理经过一定要记录清楚,等待备查。
(7)负责宣布本《应急预案》的启动及结束。
(8)定期组织《应急预案》的事故演习。
(9)每次执行《应急预案》后,及时组织有关人员分析预案执行情况,总结事故应急处理过程中经验教训,及时制订安全技术措施
(10)应急小组成员受上一级主管领导的统一指挥,负责《应急预案》执行。
2.并网运行方式
2.1锅炉房35KV变电所311双炉甲线进线开关、321双炉乙线进线开关运行,母联300开关热备,35KVⅠ、Ⅱ段分列运行,快切投入正常。
锅炉房35KV变电所1#、2#主变运行,母联500Ⅰ热备,10KVⅠ、Ⅱ段分列运行,快切投入正常。10KVⅠ段带10KV 0、Ⅲ段运行,10KVⅡ段带10KVⅣ段运行。1#、厂用电源2# 501、502开关冷备,10KVⅢ段5301开关及10KVⅣ5401开关运行。
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2. 2发电机-变压器组经出口310开关(双发线)与双面系统并列。
3.1发电机出现事故时应遵循下列处理原则
3.1.1应在值长、班长的统一指挥下,并与机炉互相联系,按照规程规定主动进行处理。
3.1.2首先要设法保证厂用电源的供电。
3.1.3看清故障现象和保护信号,准确判断,尽快限制事故影响范围,消除事故根源,迅速解除对设备和人身的危害。
3.1.4要详细记录事故当时的现象,特别是有关保护动作报告、光字牌、保护掉牌和各项操作的执行情况及时间,要依次按顺序明确记录。
3.1.4发电机事故跳闸或其他原因导致机组大幅度降负荷,事后要及时将相关情况汇报集团总调及宁东供电局调度中心。
3.2发电机有下列情况之一者,必须紧急解列停机
3.2.1发电机或励磁机冒烟着火。
3.2.2发电机出现剧烈振动,出现定子、转子接地时。
3.2.3发电机励磁调节器开关跳闸或调节器A、B通道同时故障,以及发电机灭磁开关跳闸,失磁保护未动作。
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3.2.4汽机要求停机并确认主汽门关闭机组负荷到零。
3.2.5有危及人身安全者。
3.3发电机出口开关跳闸原因及处理
3.3.1断路器自动跳闸原因:
1)继电保护动作跳闸,如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸、发电机因失磁保护跳闸、由值班员就地紧急跳闸。
2)工作人员误碰,误操作。
3)保护装置误动或断路器偷跳。
3.3.2发电机自动跳闸处理:
1)检查所带厂用工作电源是否跳闸,备用电源是否自投。若未自投且无厂用分支过流保护信号时,应强送备用电源,以保证厂用电。
2)检查属何种保护动作,判明故障性质,准确进行处理。消除故障时,若有必要应及时通知有关检修人员到场配合处理。
3)检查发现灭磁开关未跳闸时,应手动拉开。
4)向汽机发“已掉闸”信号。
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5)发电机若因外部故障,保护装置误动作跳闸时,应对发电机及所属有关一次回路和励磁回路进行详细的外部检查。当检查机组确无故障后,即可并列发电机组。
6)发电机若因内部故障,保护装置动作跳闸时,应详细检查发电机本体、主变、风道及有关一次回路。若跳闸时未伴有短路症状,且经检查确认正常,并测量绝缘电阻正常时,可将机组启动零起升压,若无异常现象可予并列。若零起升压不成功或经短时间运行,保护装置动作又跳闸时,应查明跳闸原因;当保护装置动作跳闸的同时伴有静、转子接地信号发出现象时,则应查明原因及处理。
3.4发电机运行中主汽门关闭,即发电机变为调相机运行的现象及处理
3.4.1现象:
1)有功表指示为负值,无功表指示通常升高。
2)定子电流降低,电压升高;转子电流、电压基本不变。
3)发电机后备保护装置及后台简报发“热工事故”信号。
3.4.2处理:
1)汇报值长,根据汽机情况决定是否立即解列停机(机侧无异常主汽门误关而重新开启时,则根据需要与机侧联系逐渐增加负荷至正常值;若原因检查不清或汽机保护动作时,则按值长指示是否解列;若有“机器危险”信号发出应不待任何命令立即解列,但“机器危险”信号不得立即复位,只有在值长命令下才能进行复位)。
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2)无蒸汽运行时间不超过3分钟,否则解列停机。
3.5发电机非全相运行时的现象及处理
3.5.1现象:
1)发电机静子三相不平衡电流接近或超过额定值的10%,发电机非对称过负荷、非全相运行和定子接地预告信号出现。
2)此时发电机非对称过负荷和非全相保护可能动作。
3.5.2处理:
1)若保护动作发电机解列,检查所带厂用工作电源是否跳闸,备用电源是否自投。
2)应迅速查明故障,处理好后尽快将发电机并网运行。
3)若属开关机构故障或主变断相运行时,应迅速降低发电机有、无功负荷,将发电机静子三相不平衡电流限制在额定值的10%以内,并通知检修消除开关缺陷或做好解列准备后再试拉一次发变组开关。若试断开关无效时,应汇报值长,采用其他开关将发电机解列或隔离故障开关所在母线。
4)发电机解列或并列操作时,当合上或断开发变组开关时,由于开关故障所引起发电机非全相运行时,应将发电机无功负荷减到零并禁止增加有功负荷,将励磁电流降至空载值后解列发电机。在断路器无法断开时,断开与其连接在同一母线上的所有电源。
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3.6发电机振荡失步的现象、原因及处理
发电机振荡是指当负荷突然变化时,由于转子惯性的作用,使转子的位移角δ不能立刻跟踪在新的数值而引起在稳定值左右多次摇摆的现象,而失步是指当功角的摆动超过90度以后,输出功率反而随δ的增大而减小,致使发电机加速,与电力系统失去同步。
3.6.1现象:
1)定子电流表指示有往复性剧烈摆动并有超过额定值的情形,定子电压表指示剧烈摆动通常低于额定值。
2) 有、无功表指示在全刻度范围内摆动。
3) 励磁系统各表计指示在正常值附近摆动。可能出现低电压和过负荷及励磁调节器V/HZ限制信号。
4)发电机发出有节奏嗡鸣声且与表计摆动相一致。
3.6.2原因:
1)静态稳定破坏;
2)发电机与电网联系的阻抗突然增加;
3)电力系统的功率突然发生不平衡;
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4)由于发电机端电压过低或无功负荷过小(即功率因数过高)引起的机组失步运行。
5)电源间非同期并列未拉入同步。
6)励磁系统故障引起发电机失磁或欠磁。
3.6.3处理:
1 ) 若振荡是由系统引起,发电机励磁调节器在自动方式时,应任其自动调节,严禁干扰调节器动作;如果采用手动调压方式,应尽可能增加励磁电流维持系统电压,以利稳定。
2) 若振荡是由于机组力率过高或端电压过低失步所至,应降低有功出力,增加励磁电流以利同步。
3) 若经上述处理仍不能在一定的时间内进入同步时,应汇报值长将机组紧急解列。
3.7发电机转子一点接地的处理
3.7.1原因:
1)工作人员在励磁回路工作,因不慎误碰或其它原因造成转子接地;
2)转子碳刷绝缘损坏,转子槽口绝缘损坏,转子槽绝缘和端部绝缘损坏,转子引线绝缘损坏等引起接地;
3)长期运行绝缘损坏,因杂物或振动使转子部分匝间绝缘垫片位移,将转子通风孔局部
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堵塞,使转子绕组绝缘局部过热老化引起转子接地;
4)鼠类等小动物窜入励磁回路,励磁回路脏污等引起转子接地。
3.7.2现象:
中央信号警铃响,发电机保护装置发“发电机转子一点接地”信号,表计指示无异常。
3、处理:
1)查询是否有人在励磁回路进行检查和维护工作误碰所致。
2)测量转子正负极对地电压,若确属励磁回路绝缘电阻降低时,应对有关回路进行详细的外观检查,并鉴别是否在转子以外回路,若查出接地故障在励磁回路时,应尽快设法排除。
3)当确认系励磁回路接地需停机才能处理或接地在转子回路时,应加强监视并投入转子两点接地保护,尽快申请停机处理。
4) 当转子回路一点接地或在查找励磁回路一点接地中,若机组有欠励或失步情况时,均应立即紧急停机。
3.8发电机着火的处理
3.8.1现象
1)可能出现事故音响、故障信号和有关保护动作光字。
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2)发电机有冲击或异常音响。
3)发电机本体内部冒烟,有焦臭味、冒火,可看到烟气及火情。
3.8.2处理
1)当发电机有火时,应立即联系汽机专业,打掉汽轮机的危急保安器或操作紧急停车按钮,并关闭补给风门。
2) 确系着火而未自动停机时,应立即断开发电机出口开关紧急停机,并检查所带厂用工作电源切换情况。
3)在发电机与电网切断,确系机组已解列并不带电压,并在自动灭磁装置动作后,应立即投入灭火。启动并检查消防系统,确定消防水情况,通知消防部门。灭火时不应破坏发电机密封,不准用沙子和泡沫灭火器。在灭火过程中,发电机应保持200-300r/min左右的转速和连续盘车(禁止在火灾消灭前,将发电机完全停下来,以免转子弯曲)。灭火后5分钟,应戴防毒面具进入机内检查灭火情况。若已完全扑灭后,应做好检修安全措施进行检修。
4)发电机灭火后,开启冷却通风系统,打开出入口门进行通风,使发电机降温;关闭汽机主汽门使发电机停止转动,但要起动盘车定期盘车。
3.9发电机温度过高时的处理
1) 检查空气冷却器冷却水压力、流量、温度是否正常,必要时应适当提高冷却水压力和加大流量。
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2)检查有无过负荷现象,若运行工况正常,否则应降低发电机有功及无功负荷,并检查三相电压是否平衡。
3)检查发电机本体和风道有无焦臭味。
4)加强对发电机的运行监视,采取措施控制温度不得超过规定值。
5)通知热工检查测温装置是否正常,测温元件有无损坏。
6)若超过规定值时,应降低发电机定子电流使温度降低到额定值的范围之内。
7)如果温度随负荷电流的降低不很明显或无显著变化时,则应申请停机处理。
8) 当发电机端部温度较高的情况下,不允许发电机进相运行。
10) 若发电机绝缘过热时,汇报值长,必要时停机进行处理。
10)若铁芯温度显著升高,进出口风温差亦明显增大,并出现定子单相接地时,应立即停机。
3.10运行中当发现发电机空冷器表面及进水管道上出现水珠处理
1) 应汇报值长,联系有关专业人员进一步检查原因并处理。
2) 测量发电机内温度是否超限。
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3) 对发电机端部和冷、热风道及空冷器进行全面检查。
4) 若不是因湿度大引起空冷器结露,可适当提高空冷器进水温度,观察结露现象有无消失趋势。
5) 如经检查发电机内无滴水情况,仅个别空冷器结露滴水,应将其隔绝,继续观察发电机湿度是否下降。
3.11发电机运行中,表计指示异常的监视及处理
1) 发电机运行中,定子或转子部分表计指示突然发生异常时,不应盲目的进行有关参数的调整,应参考其它表计进行监视。
2) 有功表指示失常时,可根据定子电流表、电压表和无功负荷等综合分析,估计出当时的有功负荷,并通知汽机监视汽轮机进汽量及有关参数。
3) 转子电流表指示异常时,可根据转子电压表监视发电机无功负荷。转子电压表指示异常时,可根据转子电流表监视发电机无功负荷。
4) 若PT二次回路故障,发电机定子电压表、有无功负荷表指示失常,此时应监视定子电流、转子电流不得超限,并通知汽机监视汽轮机进汽量,同时应注意保护误动、励磁切换及有关信号。
5) CT二次回路故障或开路,发电机定子电流表、有无功负荷表指示失常,此时应严密监视机组安全,注意保护误动、误发信号,同时应注意定子电压表及转子电流、电压表不得超限,
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必要时应降低机组负荷。
6) 发电机在升压并网时,发现有关表计指示失常,严禁升压并网。
7) 运行中的发电机有关表计指示失常应联系电气有关人员迅速排除,必要时应装设临时表计。
3.12发电机失磁的现象及处理
3.12.1现象
1)失磁保护动作发出“失磁”信号,此时转子电压、电流表指示接近零值(若机组失步后转子电压、电流表指示出现周期性摆动,但摆动的速度比静子电流、电压表指示摆动速度慢)。
2)发电机有功、无功、电流均指示为零(发电机出口断路器跳闸)或发电机有功略低于事故前有功,且从系统吸收大量的无功,定子电流一般是超上限很多(发电机开关没有跳闸)。
3)所带10KV厂用电源自投切换(发电机出口断路器跳闸)。
3.12.2处理
3.12.2.1若失磁保护动作发电机开关跳闸:
1) 应检查所带厂用工作电源切换情况,且立即根据表计和信号情况,对励磁回路进行详细检查,尽快判明失磁原因。消除故障后尽快将机组并网运行
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2) 若机组失磁的原因为励磁通道故障,且未切换至备用通道时,检查其余部分仍正常,可在机组跳闸后,迅速切换至备用通道,然后将机组重新升压并网。
3) 在进行上述处理的同时,应尽量增加其它未失磁机组的励磁电流,以提高系统电压。
3.12.2.2若失磁机组未跳闸时
1) 应严密监视其所带高压厂用母线电压,在条件允许且必要时,可切换至备用电源供电,以保证该机组厂用电的可靠性。
2) 降低发电机有功负荷,并注意各运行参数的变化。
3) 若微机调节器有故障,保护未动作或动作后未联投手动时,应将励磁方式切换为手动调节方式,手动调节励磁恢复正常运行。若手动调节仍无效时,应汇报值长将发电机解列。
4) 若发电机电压降低在允许值以内且无损发电机时,查明励磁消失原因,并尽可能消除。短时无法恢复时,应汇报值长将发电机解列。
3.13励磁回路断线的现象及处理
3.13.1现象
1)转子电流表指示到零,转子电压升高。
2)定子电流升高,发电机进相运行或失步。
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3)如果引线或磁极断线,则或有烟气或有焦味。
3.13.2处理
1)若失磁保护未动作时,应立即紧急停机。
2)若失磁保护动作,则发电机自动跳闸,厂用10KV电源自动切换。
3)对励磁回路进行全面检查,查明原因,消除故障后,尽快将机组并网运行。
3.14发电机频率异常
3.14.1现象
频率低于49.5Hz或高于50.5Hz,并且有继续下降或上升趋势。
3.14.2处理
1)频率低于49.5Hz时,应增加发电机有功负荷,使其恢复到50Hz,若由于汽压下降,无法调整时,报告有关领导,按领导指示调整。
2)我厂与系统解列运行频率低时,可暂时停掉部分相对不重要的厂用及直配线负荷。
3)频率高于50.5Hz时,发电机减少出力,使频率降至50Hz。
3.15发电机过负荷
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3.15.1现象
1)定子电流超过额定值,出现“过负荷” 信号且定子温度有所上升。
2)转子电流超过额定值。
3.15.2处理
1)降低发电机励磁电流,减少无功,但功率因数不得超过0.95。
2)上述方法调整后仍出现“过负荷”则应汇报值长,降低发电机有功负荷,使定子电流不超过额定值。
3)若出现频率、电压降低现象,判断为系统发生故障引起发电机过负荷,则应按事故过负荷能力及时间进行处理。
4)过负荷期间应加强对发电机各部分温度以及参数的变化,发现异常及时调整。
3.16发电机内部绝缘故障
3.16.1现象
运行中发电机断路器和励磁开关突然自动跳闸,发电机回路中指示表计全指零,机组转速有所升高,检查保护动作情况时发现有主保护如:差动保护动作、相应光字牌亮、有时发现发电机内部或风道中冒烟或冒火星,并有绝缘烧焦味。
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3.16.2处理
1)根据现象判断为发电机内部故障,立即检查灭磁开关是否跳闸,如果没有应立即将励磁电流减至最小,断开励磁开关。
2)检查该保护范围内设备,确认故障点,并测定绝缘电阻是否合格。
3)消除故障并检查无其它异常,零起升压检查正常以后,可重新并列。
如发生火灾时,按发电机火灾事故处理。
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